3.4. Membrane performance
Membrane performances were characterized using membrane flux, TMP, and total membrane resistance of the two reactors (Fig. 5). Membrane flux was initially set at 14.0 L/m2 h, corresponding to an initial HRT of approximately 12 h in the two reactors. In the CANON MBR, as observed in Fig. 5B, the permeate flux decreased from 13.9 L/m2 h to 8.4 L/m2 h during the second filtration cycle (38–65 d), coupled with increases in Rt(0.35 × 1012–24.33 × 1012 m−1). However, as shown in Fig. 5A, the flux of AnMBR declined rapidly from 13.9 L/m2 h to 8.7 L/m2 h within the second filtration cycle (9–15 d), coupled with increases in Rt (0.70 × 1012–23.52 × 1012 m−1). Therefore, during the second filtration cycle, Rt increased at 0.89 × 1012 m−1 d−1 for CANON MBR, but changed by 3.26 × 1012 m−1 d−1 for AnMBR, indicating different membrane fouling characteristics in the two reactors. When the TMP increased to above 40 kPa, the filtration operations were terminated and the membrane modules were removed from the two reactors. Physical cleaning-off-place procedure by tap water washing was carried out to remove the membrane foulants, and the residual cake sludge was carefully scraped off the membrane surface using a spatula to recover membrane permeability. The flux recovery of 13.92 and 13.86 L/m2 h were obtained in the two rectors immediately after the first cleaning process, indicating that membrane fouling was most likely caused by cake layer attached to the fouling layer on the membrane surface, which was easily removed by physical flushing. This finding was confirmed by the value of Rt at the beginning of the new filtration cycle which increased at a slow rate compared with the new membranes.
3.4 . ประสิทธิภาพของเมมเบรนแสดงลักษณะการใช้เมมเบรนเยื่อและเยื่อหุ้มฟลักซ์ , tmp , ความต้านทานรวมสองเครื่องปฏิกรณ์ ( ภาพที่ 5 ) แผ่นฟลักซ์ถูกตั้งค่าเริ่มต้นที่ 14.0 ลิตร / m2 H , ที่ต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นประมาณ 12 ชั่วโมง ใน 2 เตาปฏิกรณ์ ใน Canon ( ตามที่พบในมะเดื่อ 5B , ซึมไหลลดลงจาก % L / m2 H ( l / m2 H ระหว่างวงจรกรองที่สอง ( 38 – 65 D ) ควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของ RT ( 0.35 × 1012 – 24.33 × 1012 m − 1 ) อย่างไรก็ตาม ดังแสดงในรูปที่ 43 , ฟลักซ์ของ anmbr ลดลงอย่างรวดเร็วจาก % L / m2 H 8.7 ลิตร / m2 H ภายในวงจรกรองที่สอง ( 9 – 15 D ) ควบคู่กับการเพิ่มขึ้นของ RT ( 0.70 × 1012 – 23.52 × 1012 m − 1 ) ดังนั้น ในรอบการกรองที่สอง , RT เพิ่มขึ้น 0.89 × 1012 m −− 1 สำหรับ Canon 1 D ( แต่เปลี่ยนจาก 3.26 × 1012 m − 1 D − 1 สำหรับ anmbr แสดงลักษณะแตกต่างกันเยื่อขึ้นสองเตาปฏิกรณ์ เมื่อ tmp เพิ่มขึ้นสูงกว่า 40 kPa , การกรองและการถูกยกเลิกโมดูลเมมเบรนถูกลบออกจากสองเตาปฏิกรณ์ กายภาพกระบวนการล้างด้วยน้ำก๊อกเครื่องซักผ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อเอาเยื่อ foulants และตะกอนตกค้างรอบคอบขูดปิดผิวเมมเบรนเยื่อซึมผ่านโดยใช้ไม้พายที่จะกู้คืน . ฟลักซ์และการกู้คืนของฯ 13.86 L / m2 H ได้ในสองอธิการบดีทันทีหลังจากกระบวนการซักแห้งก่อนแสดงว่าเยื่อขึ้นน่าจะเกิดจากชั้นเค้กติดกับขึ้นชั้นบนพื้นผิวเมมเบรนซึ่งถูกลบออกได้อย่างง่ายดายโดยทางกายภาพ ฟลัชชิ่ง การค้นพบนี้ได้รับการยืนยันโดยค่า RT ที่จุดเริ่มต้นใหม่ของการกรองวงจรซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าเมื่อเทียบกับเยื่อใหม่
การแปล กรุณารอสักครู่..
