Figure 1 depicts the gasification process. The system
was started by enabling the cooling water circuit (closed system) that provides water to different equipment, including the wet scrubber. Next, pressure tests were executed under nitrogen atmosphere to the reduction circuit
followed by testing of the flow meters. The pressure in the
gasification reactor (R-1) was maintained at 310 kPa
throughout the operation. The start-up sequence continued with the preheating of the reactor, burning natural
gas and oxygen in an auxiliary combustion chamber (located in 1 on Figure 1). At the same time, steam (the
gasification agent) was fed to the gasification burner (located in 2 on Figure 1). When the temperature in R-1
reached the desired level, the gasification burner started
to operate. To accomplish this, steam, oxygen, and spent
oil were fed to the gasification burner. Once it was con-
firmed that the gasification burner was working, the gas
burner was shut down. The temperature reading of the
closest point in the wall to the burner was 1140 °C at
steady state. The residence time of the gases in the reactor
was estimated in 42 sec. The residence time was maintained high to give enough time to the feed to gasify and
reduce the possibility of releasing undestroyed PCBs. At
the exit of the reactor, the quencher reduced the temperature of the syngas, which was then sent to a scrubber
before leaving the system. The temperature of the syngas
leaving the quencher and the scrubber was 40 °C and
35 °C, respectively. For the particular application described here, a significant amount of HCl was produced
from the chlorine present in the PCB molecules and was
absorbed in the water fed to the scrubber. If required, this
HCl can be recovered from the solution for other applications. Here, the cooling/absorbing water had to be continuously neutralized with a sodium hydroxide solution
because of the continuous accumulation of HCl in the
water given the closed nature of the water circuit.
Figure 1 depicts the gasification process. The system
was started by enabling the cooling water circuit (closed system) that provides water to different equipment, including the wet scrubber. Next, pressure tests were executed under nitrogen atmosphere to the reduction circuit
followed by testing of the flow meters. The pressure in the
gasification reactor (R-1) was maintained at 310 kPa
throughout the operation. The start-up sequence continued with the preheating of the reactor, burning natural
gas and oxygen in an auxiliary combustion chamber (located in 1 on Figure 1). At the same time, steam (the
gasification agent) was fed to the gasification burner (located in 2 on Figure 1). When the temperature in R-1
reached the desired level, the gasification burner started
to operate. To accomplish this, steam, oxygen, and spent
oil were fed to the gasification burner. Once it was con-
firmed that the gasification burner was working, the gas
burner was shut down. The temperature reading of the
closest point in the wall to the burner was 1140 °C at
steady state. The residence time of the gases in the reactor
was estimated in 42 sec. The residence time was maintained high to give enough time to the feed to gasify and
reduce the possibility of releasing undestroyed PCBs. At
the exit of the reactor, the quencher reduced the temperature of the syngas, which was then sent to a scrubber
before leaving the system. The temperature of the syngas
leaving the quencher and the scrubber was 40 °C and
35 °C, respectively. For the particular application described here, a significant amount of HCl was produced
from the chlorine present in the PCB molecules and was
absorbed in the water fed to the scrubber. If required, this
HCl can be recovered from the solution for other applications. Here, the cooling/absorbing water had to be continuously neutralized with a sodium hydroxide solution
because of the continuous accumulation of HCl in the
water given the closed nature of the water circuit.
การแปล กรุณารอสักครู่..

รูปที่ 1 แสดงให้เห็น gasi การถ่ายทอดกระบวนการ ระบบ
เริ่มใช้น้ำหล่อเย็นวงจร ( ระบบปิด ) ที่ให้บริการน้ำ อุปกรณ์ต่าง ๆรวมทั้งการขัดเปียก ถัดไป , การทดสอบความดันที่ดำเนินการภายใต้บรรยากาศไนโตรเจนต่อวงจรลด
ตามมาด้วยการทดสอบของเมตร โอ๊ยfl . ความดันใน
gasi จึงบวกถัง ( r-1 ) ไว้ที่ 310 กิโลปาสคาล
ตลอดการดำเนินงาน ลำดับเริ่มต้นขึ้นอย่างต่อเนื่องกับระบบของเครื่องปฏิกรณ์ , การเผาไหม้ก๊าซธรรมชาติ
และออกซิเจนในห้องเผาไหม้ช่วย ( อยู่ใน 1 ในรูปที่ 1 ) ในเวลาเดียวกัน , ไอน้ำ (
gasi จึงการเจ้าหน้าที่ ) ได้รับการถ่ายทอดการ gasi เตา ( อยู่ใน 2 ในรูปที่ 1 ) เมื่ออุณหภูมิใน r-1
ถึงระดับที่ต้องการแล้ว จึงเริ่มการ gasi เตา
เพื่อใช้งานเพื่อให้บรรลุนี้ , ไอน้ำ ออกซิเจน และใช้น้ำมันเป็นอาหารให้
gasi ไอออนบวกจึงเผา เมื่อมันเป็นคอน -
จึง rmed ที่ gasi จึงทำงานในเตา , เตาก๊าซ
ถูกปิด อ่านอุณหภูมิของ
ใกล้จุดในผนังเตาเป็น 140 ° C ที่
steady state เวลาพักของก๊าซในปฏิกรณ์
ประมาณใน 42 วินาทีระยะเวลาที่ยังคงสูงเพื่อให้เวลาเพียงพอที่จะฟีดที่จะ gasify และ
ลดความเป็นไปได้ของการปล่อย undestroyed PCBs . ที่
ทางออกของเครื่องปฏิกรณ์ , quencher ลดอุณหภูมิของแก๊สที่ถูกส่งไปฟอกสี
ก่อนออกจากระบบ อุณหภูมิของแก๊ส
ออกจากเรและถูมัน 40 ° C และ
35 องศาองศาเซลเซียส ตามลำดับสำหรับโปรแกรมเฉพาะอธิบายไว้ที่นี่ จึงไม่สามารถ signi จํานวนของ HCl ที่ผลิต
จากคลอรีนที่มีอยู่ในโมเลกุล และถูกดูดซึมใน PCB
น้ำอาหารให้ถู . ถ้าต้องการ HCl นี่
สามารถกู้คืนจากโซลูชั่นสำหรับการใช้งานอื่น ๆ ที่นี่เย็น / ดูดซับน้ำได้เป็นอย่างเป็นกลางด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์
เพราะการสะสมของ HCl ใน
น้ำธรรมชาติของน้ำให้ปิดวงจร
การแปล กรุณารอสักครู่..
