The novel UHPC connections succeeded in resisting
all cyclic structural loads to which they were subjected
throughout the testing program. No damage was observed
within the UHPC composite connection or in the adjoining
steel connectors throughout the duration of this testing.
During the final phase of cyclic testing, the cyclic horizontal
shear stress in the field-cast UHPC haunch was 168 psi
(1.16 MPa), indicating that a minimum shear plane within
the composite connection can carry this stress.
During the static testing to failure, the UHPC test specimen
carried a peak applied shear load of 498 kip (2215 kN),
which corresponds to a horizontal shear per unit length of
12.0 kip/in. (2.10 kN/mm). At this load, the prestressed
concrete girder began to fail in a combination of horizontal
and vertical shear in the web and top flange of the girder.
Horizontal shear distress was also observed in the precast
concrete deck elements adjacent to the haunch. No damage
was observed within the UHPC connection or in the discrete
steel elements (that is, reinforcing bar or studs). The
peak horizontal shear stress on the otherwise unreinforced
field-cast UHPC haunch was 789 psi (5.44 MPa) along the
minimum shear plane.
The conventional connection specimen also survived the
full set of cyclic load applications. However, as cyclic
testing progressed, it was apparent that the connection
between the emulated steel girder top flange and
the haunch was degrading. The conventional specimen
began to show increasing horizontal movement along
the haunch interface per applied load compared with
the UHPC specimen. This increasing movement can be
attributed to progressive deterioration of the composite
connection along the interface. The deterioration continued
to increase as the cycling progressed. Regardless, the
overall performance of the conventional specimen met
the design requirements.
The conventional test specimen carried a peak applied
shear load of 445 kip (1980 kN), which corresponds
to a horizontal shear per unit length of 10.45 kip/in.
(1.829 kN/mm). At this load, the composite connection at
the emulated steel girder–to–haunch interface failed, with
nearly all of the studs in the shear span detaching from
the steel plate at their bases. By the end of the test, 10 of
the studs had completely detached and 23 had partially
detached during cyclic loading, leaving fewer studs to
carry the horizontal shear during the static loading.
Both specimens exceeded the AASHTO LRFD specifications
ultimate design capacities for the critical horizontal
shear interfaces. In the UHPC specimen, the applied
horizontal shear at failure exceeded the design capacity
of the steel crossing the emulated steel girder/haunch
interface by 66% and of the steel crossing the haunch and
deck interface by 240%. In the conventional specimen,
the applied horizontal shear at failure exceeded the design
capacity of the steel crossing the emulated steel girder
and haunch interface by 45%.
เชื่อมต่อ UHPC นวนิยายที่ประสบความสำเร็จในการต่อต้านทั้งหมดทุกรอบโครงสร้างโหลดที่พวกเขาถูกต้องตลอดโปรแกรมการทดสอบ ความเสียหายไม่ถูกตรวจสอบภาย ในเชื่อมต่อคอมโพสิตของ UHPC หรือ ในติดกันตลอดระยะเวลาของการเชื่อมต่อเหล็กทดสอบระยะสุดท้ายของวัฏจักรทดสอบ แนวทุกรอบความเครียดแรงเฉือนใน haunch UHPC ฟิลด์-หล่อมี 168 psi(1.16 แรง), ระบุที่แรงเฉือนต่ำสุดที่เครื่องบินภายในการเชื่อมต่อคอมโพสิตสามารถดำเนินความเครียดนี้ในระหว่างการทดสอบคงจะล้มเหลว ตัวอย่างการทดสอบ UHPCทำการโหลดแรงเฉือนสูงสุดที่ใช้ของกีบ 498 (2215 ช็อปปิ้ง),ซึ่งสอดคล้องกับแรงเฉือนแนวนอนต่อหน่วยความยาวของกีบ 12.0/ค่ะ (2.10 ช็อปปิ้ง/mm) ที่นี้โหลด การอัดแรงคานคอนกรีตเริ่มล้มเหลวในการรวมกันของแนวนอนและแรงเฉือนแนวตั้งในแปลนเว็บและด้านบนของคานยังได้สังเกตความทุกข์เฉือนแนวนอนในการผลิตชิ้นส่วนองค์ประกอบบนดาดฟ้าคอนกรีตติดกับ haunch ไม่เสียหายตรวจสอบภาย ในการเชื่อมต่อ UHPC หรือแยกกันธาตุเหล็ก (นั่นคือ บาร์เสริมหรือ studs) ที่unreinforced สูงสุดแนวแรงเฉือนความเครียดในที่อื่นhaunch UHPC หล่อฟิลด์ถูก 789 psi (5.44 แรง) ตามเครื่องบินแรงเฉือนต่ำสุดตัวอย่างการเชื่อมต่อทั่วไปยังรอดชีวิตชุดเต็มของโปรแกรมประยุกต์ที่โหลดทุกรอบ อย่างไรก็ตาม เป็นวัฏจักรทดสอบ progressed มันเป็นที่แน่ชัดที่การเชื่อมต่อระหว่างจานด้านบนคานเหล็กเลียนแบบ และthe haunch was degrading. The conventional specimenbegan to show increasing horizontal movement alongthe haunch interface per applied load compared withthe UHPC specimen. This increasing movement can beattributed to progressive deterioration of the compositeconnection along the interface. The deterioration continuedto increase as the cycling progressed. Regardless, theoverall performance of the conventional specimen metthe design requirements.The conventional test specimen carried a peak appliedshear load of 445 kip (1980 kN), which correspondsto a horizontal shear per unit length of 10.45 kip/in.(1.829 kN/mm). At this load, the composite connection atthe emulated steel girder–to–haunch interface failed, withnearly all of the studs in the shear span detaching fromthe steel plate at their bases. By the end of the test, 10 ofthe studs had completely detached and 23 had partiallydetached during cyclic loading, leaving fewer studs tocarry the horizontal shear during the static loading.Both specimens exceeded the AASHTO LRFD specificationsultimate design capacities for the critical horizontalshear interfaces. In the UHPC specimen, the appliedhorizontal shear at failure exceeded the design capacityof the steel crossing the emulated steel girder/haunchinterface by 66% and of the steel crossing the haunch anddeck interface by 240%. In the conventional specimen,the applied horizontal shear at failure exceeded the designcapacity of the steel crossing the emulated steel girder
and haunch interface by 45%.
การแปล กรุณารอสักครู่..
