การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในบริษัทกรณีศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ของบริษัทกรณีศึกษาบริษัทไพน์แอทโฮม จากการศึกษาการดำเนินงานพบปัญหาได้แก่ การวางแผนผังโรงงานที่ไม่เหมาะสมส่งผลให้ระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆยาวนาน ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขนส่ง การวางสินค้าภายในคลังสินค้าไม่เพียงพอ เนื่องจาก ภายในคลังสินค้ามีจำนวนสินค้าค้างสต็อกเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้าที่ถูกวางไว้ข้างนอกคลังสินค้าเสียหาย ซึ่งเกิดจากการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดังนั้นคณะผู้ศึกษาจึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการปรับปรุงระบบการวางแผนผังโรงงานใหม่
โดยนำทฤษฎีSystematic Layout Planning (SLP) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่มุ่งเน้นไปที่ระดับความสัมพันธ์ระหว่างแผนกต่าง ๆ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ว่าควรมีการวางใกล้กันหรือไม่โดยพิจารณาระดับความใกล้ชิดของแต่ละแผนกเพื่อปรับปรุงแผนผังโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เช่น สินค้าสำเร็จรูป จะถูกจัดเก็บไว้ใกล้กับประตูทางออกเพื่อที่จะไวต่อการขนส่ง และสินค้าสำเร็จรูปที่มีน้ำหนักเบาจะถูกนำขึ้นไปเก็บไว้ยังชั้นที่ 2 ของบริษัทเพื่อลดการเสื่อมจากการเคลื่อนย้าย
ผลการศึกษาหลังจากการศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในใช้พื้นที่ โดยการจัดแผนผังโรงงานใหม่ด้วยวิธี Systematic Layout Planning (SLP) ซึ่งเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ โรงงานมีการทำงานที่เป็นระบบ ระเบียบมากขึ้นตั้งแต่กระบวนการรับวัตถุดิบจนถึงส่งสินค้า มีการจัดวางสินค้าที่ง่ายต่อการหยิบและนำไปส่ง และสามารถใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถสรุปผลได้ดังนี้ จากเดิมคลังชั้นที่ 1 มีพื้นที่เหลือก่อนการปรับปรุ ง51 ตารางเมตร หลังการปรับปรุงมีพื้นที่เหลือ 34 ตารางเมตร คลังชั้นที่ 2 มีพื้นที่เหลือก่อนการปรับปรุง 41 ตารางเมตร หลังการปรับปรุงมีพื้นที่เหลือ 20 ตารางเมตร และทำการปรับเปลี่ยนพื้นที่ด้านหน้าให้เป็นพื้นที่วางสินค้าเพื่อรอขนส่ง